电场降粘技术在某油田的应用及效果分析

家电
中国科技博览
2017年08月29日 16:14

奈曼油田化学稀释降粘技术的研究与应用.PDF

赵永彬 滕云霄 王学鑫

[摘 要]针对采油某厂原油粘度高,凝固点高,外输油管线回压高;管线运行时间长,管壁变薄,在高压作用下,管线经常出现穿孔的问题,开展了外输油管线降低外输回压研究。

[关键词]原油输送;降粘;降压;电场

中图分类号:TE832 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2017)25-0350-01

通過引入高压电场降低原油粘度技术,在某联安装AOT原油处理装置,可以降低原油凝固点2.2℃。在目前外输压力、外输温度不变的条件下,可以提高输量3.6%。通过现场试验,提出AOT装置改进措施。

1 概述

某采油厂,某联合站外输油管线于1992年建成投产,管径为φ159×6,管线全长13.7km,最初任务是将某矿某A联地区净化油输送至某B联,随着外围零散区块的开发,目前还承担C联的输油任务,最大外输量1200m3/d,外输压力1.7Mpa。由于运行多年,管线腐蚀严重,管壁变薄,在压力作用下,管线经常发生穿孔泄露,从2004年11月29日发生首次穿孔以来,呈逐年上升趋势。2010年共计泄漏原油134.2m3,淹地1875m2,一是满足不了环保要求,二是土地赔偿费较高。因此,采用AOT降粘装置外输原油进行处理,研究降低原油粘度、降低起点外输压力,解决管线穿孔问题,延长管线的使用寿命的新技术。

2 AOT装置降粘原理

AOT(Aplied Oil Technology)技术是利用精确控制的电磁场对原油进行处理,以达到有效降低原油粘稠度的专利技术。基本原理:原油中含有大量的蜡和胶质,在高温状态下,蜡以蜡晶微粒形式存在,在温度降低时蜡析出,而胶质通常为链状结构,分子体积和分子量均较大。在流体中,这些微粒杂乱无张的分布将增加流体的阻力,影响到流体的流动性。将强电场作用于原油流动的方向(即管线的方向),因为原油中的悬浮质和基液有着不同的介电常数,悬浮质(石蜡,沥青或其它悬浮质)将会被极化,单极子的互相作用会使得他们聚集起来在场效应的方向上聚集。一旦悬浮质粒子沿着场效应的方向聚集了,对称性将被破坏,粘度变成了各向异性。

3 室内试验

3.1 A联原油物性分析

取A联合站2000m3净化油罐原油,化验有关组成和基本物性参数见表1:

3.2 AOT装置对原油流变性影响

粘度为液体分子内摩擦的量度,也是物体粘流性质的一项具体反映。粘度的定义为一对平行板,面积为A,相距dr,板间充以某液体。对上板施加一推力F,使其产生一速度变化du。由于液体的粘性将此力层层传递,各层液体也相应运动,形成一速度梯度du/dr,称剪切速率,以r′表示。F/A称为剪切应力,以τ表示。剪切速率与剪切应力间具有如下关系:(F/A)=η(du/dr),此比例系数η即被定义为液体的剪切粘度,通过系列试验,测定原油在不同条件下的粘度,判断试验处理效果。

3.3 流动性模拟试验

原油流过左右两根同样的管道,电场效应施加于右边管道上,随后右边流速明显快于左边,而同样盛接原油的玻杯中,右边杯里在同样时间内比左边获取更多原油,右杯盛接的是经过施加电场效应的原油样品,右边管道中原油流速明显增加,而测试显示电场效应之后的原油并无温度增高(无伴随的热效应)。测定质量流量(即流速),经电磁场处理后,质量流量由0.04182g/s,提高到0.3181g/s,流速是未加装置的7.61倍。试验过程中除正常录取外输管道起、末点温度、压力、流量、含水量外,还测试外输原油的粘度、凝固点等参数。

3.4 测试情况

10月28日,进行第一次测试。首端原油温度为65℃,末端原油温度为42℃,压力0.25Mpa,瞬时流量平均为40.11m3/h。10月28日早上8:00,AOT装置开启,施加电压最高为48,000V,所消耗电流为5mA。保持首端压力0.95Mpa不变,通过外输流量计监控原油流速的变化,试验稳定后平均瞬时流量为41.565m3/h,数据显示原油流速增加了3-4%。测试实验前后的原油凝固点,从35.1℃下降到32.9℃,50℃粘度从32.4mPa.s下降到31.2mPa.s。为了进一步验证AOT装置增加原油外输量的效果,29日早上9:00,即AOT装置运行了25小时之后关闭AOT装置,观测原油流速的下降程度。

4 室内试验和现场试验差异分析

4.1 A联合站至B联合站外输管线流态分析

A联合站至B联合站联外输油管线管径为φ159×6,管线全长13.7km,外输含水<0.3%,外输油经过三合一、电、净化油罐后,天然气含量较低,可以看成单相流,选择达西公式进行流态分析。

4.2 湍流对AOT降粘装置的影响

通过现场试验,AOT装置还需要进一步改进,一是在不增加装置占地面积的情况下,扩大流通管路的直径,使原油有在AOT装置里有充分的停留时间。二是提高AOT装置的电场强度,加强AOT装置对原油的极化作用。三是增加AOT装置内极板间距,避免极板放点加不上电场情况出现。

5 效果预测

5.1 改进后的AOT装置可应用于在用外输油管线的节能改造

某地区原油为含蜡量较高的易凝原油,和胶质、沥青质含量高的重质原油,每年用于管线外输的热能、电能耗量较大,通过AOT装置的应用,可以有效降低外输温度和外输压力,可用于外输油管线的节能改造,潜力较大。以本次现场试验为例,原油凝固点降低2.2℃,A联外输温度可降低5.6℃,A联合站每年可节约天然气1.1×105m3,节约费用16.7×104元。AOT装置功率300W,年耗电2.6×103Kw.h,费用为0.14×104元,则运用AOT装置年可节约成本16.6×104元。

5.2 改进后的AOT装置可应用于已建管道的增输改造

目前,,某油田对外围零散区块的开采力度加大,外围零散区块的原油需要借助已建管道系统进入处理中心。很多管道由于管径较小,满足不了输送需要,需要更换外输管线,投资较大。可以使用AOT装置,改变原油流动性,提高其输量。在不改变系统压力的情况下,仅需调整外输泵的额定排量即可。理论上AOT装置具有降粘效果,可以在新建转油站产能工程中应用,综合考虑是缩小外输管线管径还是降低外输系统压力和加热率功率,以达到基建投资最省。

6 结论

(1)通过室内试验,AOT装置在降低原油粘度,提高输量方面效果明显,但朝六联现场试验效果较差,达不到工程应用的标准,需要进行进一步的试验和分析,结合现场实际情况,提出解决措施。

(2)AOT装置使用电器元件较多,虽然运行功率较小,电流较低,但长时间连续运行,电器元件可能损坏。对于已建管道的节能改造,为降低改造投资,建议设1套AOT装置。为保证运行安全,末点温度正常控制,起点设外输压力异常报警,在AOT装置发生故障后,及时提高外输温度。

作者简介

赵永彬(1974-),男,2015年毕业于东北石油大学,现从事油田测试研究工作。

家电之家©部分网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
原油 文章 装置
你该读读这些:一周精选导览
更多内容...

TOP

More