新钢10号高炉应对烧结矿碱度变化的处理实践

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山东工业技术
2021年01月23日 16:55

熔剂,直接加入高炉或加入烧结矿,在钢铁厂内部循环使用.钢渣的成...

胡小刚

摘 要:本文介绍了烧结矿碱度变化引起新钢10号高炉造渣制度失常及失常后的炉况波动过程,总结了新钢10号高炉应对烧结矿碱度变化处理经验。

关键词:高炉;烧结矿;炉渣;碱度

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.22.027

0 前言

新钢公司受到钢铁市场的影响,原燃料质量波动较大,近两年以来,特别是矿石的品位、成分波动较大,烧结矿碱度不稳定,以至于高炉冶炼过程中造渣制度变化大,软熔带位置剧烈波动,必然导致高炉炉内炉况不顺,高炉经常性的炉况难行,严重时将出现悬料等现象。故高炉操作中必须控制合理的造渣制度,才能确保高炉炉况的稳定顺行。2017年1月,新钢10号高炉受烧结矿碱度变化,导致造渣制度失控,炉内透气性变差,压差上升,炉况出现波动,高炉被迫减轻焦炭负荷,对高炉顺行造成了较大威胁。

1 炉况波动过程

2017年1月2日,10号高炉炉温[Si]%=0.30%、物理热1506℃,[S]

%=0.045%,透气性变差,压差由123kpa上升到130kpa,铁口出铁炉温下行,渣量排不出、出渣时间长,碱度偏低R2为1.16,物理热低炉渣流动性差,每次出铁过程均存在铁口卡焦炭现象,渣铁出不尽。由于亏渣亏铁,炉内透气性明显降低,炉内采取控氧措施,炉外积极组织出铁,但透气性改善不明显。高炉采取退焦炭负荷措施后,炉内塌料,致使炉料在炉内的预热和还原变差,造成煤气初始气流发生紊乱,大大影响了高炉正常的顺行,同时长时间的低料线容易引起高炉炉凉和炉缸冻结等失常事故,故操作上各附加一批焦炭。炉内轻负荷料下达至软熔带后,透气性明显好转,同时炉外出铁好转,炉内气流稳定。

2 炉况波动原因

2.1 烧结矿碱度严重波动

新钢10号高炉所在区域受资源条件、经济环境和设备技术等情况限制,形成了80%左右烧结矿+3~5%块矿+15~20%球团矿炉料结构模式,烧结矿品位下降、化学成分波动大,高炉渣比升高30kg/t、炉渣碱度波动较大,2017年1月2日炉渣碱度突然变化,导致炉内低碱度,透气性急剧变差、压差上升,10高炉炉况顺行变差。因原燃料条件变差,造成高炉炉内气流不稳定时,高炉操作中既要通过上部装料制度来保证高炉顺行,同时也要通过退负荷等来稳定炉温。

由于新钢10号高炉在熟料结构中烧结矿占80%以上,比例很大,因此烧结矿成分及碱度的波动,直接影响炉内造渣制度波动及软熔带位置,煤气分布失常,导致下部透气性变差,甚至恶化。若是由于烧结矿碱度波动造成高炉透气性恶化,高炉操作中下部依旧可以保持合适的风量,但是改善高炉透气性变化的操作方法此时不宜采用。对于烧结矿碱度变化,导致高炉压差上升,甚至恶化的炉况情况,不宜调整风量等方法来引导高炉下部煤气分布,而要准确分析,调节炉渣碱度。

2.2 造渣制度控制欠缺

高炉操作中对碱度判断不足,炉渣真实碱度和理论碱度偏差较大,与同内型高炉相比,10号高炉烧结矿比例偏高,炉况恢复期间,103批烧结矿比例上调至89%,调整的炉料下达至软熔带位置后,炉内透气性开始好转。

3 造渣制度调剂措施

3.1 热制度的调整

高炉平常操作中以"低化学热、高物理热"为主,在保证高炉铁水物理热的情况下,适当采取低硅冶炼措施,在原燃料变差的情况下杜绝盲目推进。此时要求保证铁水物理热在1500-1520?C,[Si]在0.40-0.50%之间,铁水中[s]≤0.035%。当炉体边缘温度第八段TR81上升时,根据边缘温度上升幅度及上升强度,参考当时高炉炉温的基础,及时增加喷煤量和调整焦炭负荷,严重时补加适量净焦,防止炉凉事故发生。

3.2 造渣制度合适指标范围

炉渣中(Al2O3)13-14%,渣中MgO含量在7.5-9.0%,炉渣碱度1.18-1.23倍,有利于保证渣铁热焓和良好炉渣流动性。热制度、造渣制度相铺相成合理调剂,才能使铁水中[Si]、[s]匹配,才可以冶炼优质合格生铁。日常工作中要严禁高炉温高碱度,一是利于高炉排碱,二是有利于炉况顺行。

4 造渣制度失控的炉况处理

4.1 及时调整炉渣碱度

高炉爐内透气性异常变化,必然有其对应的原因,炉况处理必须抓住炉况波动的原因,针对性的采取治理措施。高炉发现炉渣碱度偏高,尤其是在低硅高碱度的情况下,伴随出现炉内透气性指数低于正常水平、炉渣流动能力变差、铁口卡焦炭等现象,必须及时调整造渣制度,使调整后的炉料及时下达至软熔带,改善炉内下部的渣铁流动能力,改善炉内透气性,炉渣碱度调整原则应是一步到位,炉况恢复正常后继续逐步微调造渣制度。

4.2 炉内、炉外的调节操作

为应对烧结矿品位下降,碱度波动带来的影响。我们做了以下措施:槽下加强清筛工作,减少粉末入炉。在保证正常生产的情况下,合理控制料速度,稳定燃料比,稳定炉温。

炉内依旧采取活跃炉缸操作措施 ,降低煤比,控制煤比在145-150kg/t,减轻焦炭负荷。把炉温控制在合适范围内,同时保证炉缸的物理热,有利于炉内渣铁流动,下部调剂中应加长风口,风口直径由120mm改为110mm,使实际风速提高,有利于增加鼓风动能,活化高炉炉缸。上部调剂随风量变化把平台往中心收拢,清理中心死料柱。

炉外加强设备巡检,统一四班开口、堵口及打泥量操作,保证铁口深度合适,并根据炉温及碱度高低情况,改用合适的钻头,保证出铁速度合理≥4.5t/min,出铁时间控制在100-120分为宜,保持高炉炉内渣铁液面稳定性,使炉内压差平稳。

5 结语

本文介绍了新钢10号高炉因烧结碱度波动引起造渣制度失常,分析了炉况波动的过程及原因,总结了因烧结碱度波动引起造渣制度失常的炉况处理经验,日常生产中我们应该高度重视造渣制度对高炉炉况的影响,同时应加深对高炉造渣制度合理性的研究,避免造渣制度的失常造成炉况波动。endprint

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