锅炉低氮燃烧器改造后受热面超温原因分析及预防控制

品牌
科技资讯
2021年01月31日 15:58

...炼化 完成1号锅炉低氮燃烧器改造项目工作

陈钢

摘 要:锅炉低氮燃烧器改造后,在加减负荷过程中,受热面经常会发生超温现象,尤其是在过热器后屏部分管件及低温过热器部分管件表现比较明显。经常超温使受热面疲劳损耗增加,严重影响受热面的寿命,长时间的超温可能导致受热面爆破,威胁到机组的安全运行。本文主要对低氮燃烧器改造后超温原因进行了分析,并提出了预防控制的措施。

关键词:低氮燃烧器 改造 超温 预防 控制

中图分类号:TM62 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)09(b)-0043-02

1 设备情况简介

该厂锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造,型号为HG-1025/17.5-YM,为亚临界、自然循环、单炉膛、一次中间再热、直流摆动燃烧器、固态排渣燃煤汽包炉。采用四角切向布置的全摆动燃烧器,四角同步,燃烧器可做整体±30℃的上下摆动,共设五层一次风喷口。2014年进行了低氮燃烧器改造,以降低锅炉出口NOX排放。

2 问题描述

该厂在低氮燃烧器改造前,受热面很少有超温,出现超温的情况基本都在机组刚并网带负荷阶段,由于加负荷速度过快,压力较低,为尽快提高过热器压力,煤量增加较多、较快,造成受热面超温;正常运行中则几乎不会出现受热面管壁超温的情况。

低氮燃烧器改造后,过热器后屏部分管件,尤其是后屏#6组件6号管、后屏#6组件11号管、后屏#6组件13号管在运行中经常会出现超温报警(报警值520℃,超温值530℃),尤其在高负荷运行时常会发生管壁报警的情况;低温過热器部分组件在低负荷时(报警值470℃,超温值480℃)易出现超温的情况。

3 超温原因分析

3.1 过热器后屏管壁超温的原因分析

(1)低氮燃烧器改造后,炉膛出口温度升高。部分二次风经SOFA喷口进入炉内,在整个燃烧器区域二次风量较原来减少较多,为抑制NOX的生成,煤粉处于欠氧燃烧的状态,并未能充分燃烧,燃烧过程被延长到SOFA区域,原E层喷燃器距离屏底为18.516m,现在SOFA中心距离屏底为11.184m,煤粉燃烧区域距离屏底距离明显缩短。在高负荷时,燃烧器区域二次风开度在20%左右,SOFA风开4~6层,煤层开度保持在60%,会加剧燃烧中心的提高,造成炉膛出口温度的升高;由于炉膛出口无烟气温度测点,在SOFA风开大的情况下炉膛出口温度较原来会变化多少,较改造前温度变化多少无准确数值。运行人员在进行燃烧调整后,无法直接了解炉膛出口烟气温度的变化,只能通过蒸汽温度的变化间接了解,就会出现发现管壁温度达到超温报警值后采取措施进行调整,调整就比较滞后。

(2)运行调整习惯不好。在进行汽温调整时,要一、二减配合进行,一减水量大,反应慢,要实现对汽温的准确控制较难,二减水量小,反应快,增减后汽温马上会发生变化,所以,在运行中个别值将一减水量控制较小,一减后汽温保持过高,靠二减去实现对汽温的快速、准确控制,往往造成二减开关频繁,喷水量较大。

(3)负荷变化太快、太频繁。负荷变化太快,忽上忽下,值班员操作频繁,尤其在AGC投入的情况下,负荷变动太频繁且变动幅度大,调度要求机组保持较高的负荷变动速率,以加快负荷响应速度,在加负荷时,煤量增加较快,很容易造成受热面管壁超温。

3.2 低温过热器管壁超温的原因分析

低氮燃烧器改造后,低温过热器管壁温度超温发生在负荷较低(180MW以下)的时候,虽烟气温度相对较低,但烟气量较大(过剩空气量过大),低负荷时蒸汽流量较小,是造成低温过热器管壁超温的主要原因。

4 防止管壁超温的控制措施

4.1 正常运行时的汽温调整

一是监盘人员每小时必须对锅炉管壁温度检查一次,发现超温点或者一个点温度明显高于周围点温度,应采取措施降低管壁温度,并做好管壁超温记录;各台磨煤机给煤量应该保持均匀,发现过热器管壁超温后可以适当降低上层磨煤机煤量、风量,增加下层磨煤机煤量;大负荷时应保持下层磨煤机运行,尽量不运行上层磨煤机;保持合适的氧量,氧量维持在3%~4%之间;严格监视运行参数,出现异常及时分析;合理调整燃烧,保持燃烧稳定和制粉系统的稳定运行;尽可能采取降低火焰中心调节方式,降低炉膛火焰中心,降低炉膛出口烟温。二是严格执行吹灰制度,对炉内燃烧和结焦情况加强检查,特别是1E磨4号角检查,如管壁超温则适当增加吹灰次数;严格执行锅炉排污制度,严格控制锅炉汽水品质,减轻受热面内部结垢,降低壁温。三是注意炉底水封的正常投入,做液压关断门试验时,及时对汽温进行调整,控制好温度,防止超温;经常进行锅炉本体和空预器的检查,防止孔、门关闭不严漏风影响汽温的调整;加强对给水自动、减温水自动、燃烧自动等主要自动控制情况的检查,如自动失灵,应立即切除自动,用手动方式将参数控制在正常范围。

4.2 加减负荷时的汽温调整

一是制粉系统启动前通风,停止磨煤机前通风,应控制冷风通入量,及时调整锅炉配风;负荷变化时,煤量不要突增或突减,如汽温上升过快,可降低负荷变化速率,可将负荷变动速率降至3MW/min。防止长时间、大风量通入冷一次风,导致炉膛变冷,燃烧延后,使过热器管壁超温;二是根据一、二级减温器后温度和主汽温度调整减温水,在调整时一、二减要配合调整;操作减温水要缓慢、平稳、要有预见性和一定的提前量,以保证汽温正常稳定;在保证减温器后蒸汽饱和度前提下,尽量增加一级减温水量,高负荷时,在过热汽温达到额定值的情况下,尽量将一减后温度保持较低,保持在390℃以下,尽量减小二减水量;三是负荷较高时,需要开大OFA消旋风,减小烟气余旋,减小烟气流速、烟气温度偏差;大负荷时,保证燃烧区域二次风量,二次风挡板开度最好不低于30%;根据负荷变化及时对各二次风挡板进行调整,防止锅炉缺风运行;监视脱硫出口CO的变化,保持CO值最好不超过50mg/Nm3,最高不超过100mg/Nm3;保证脱硝入口NOX在300mg/Nm3左右即可,不要为保持较低的NOX值,而将SOFA风层数打开较多,减小燃烧器区域二次风量;打开SOFA风开度最大保持在60%即可,不许SOFA风开度保持过高;四是低负荷时,要及时对锅炉风量进行调整,保持合适的风量,氧量最好保持在4%以内,防止风量过大,造成低温过热器管壁超温。

4.3 异常情况下的汽温调整

一是发生制粉系统断煤后,应在吹扫后及时关小冷风量,不允许长时间将冷风门开度放在100%位置;当煤质变差,烟气量增加,煤粉点火推迟,减温水增加已无裕量,锅炉受热面壁温接近报警值时,应尽快降低机组负荷;二是各辅助风挡板发生故障时,及时联系检修处理,尽量使各角一次风速、风量相同,防止火焰偏斜;运行中高加突然退出,应根据减温器前汽温上升情况,立即提前增加减温水,防止超温,暂缓增加热负荷的任何操作;三是如高加退出,受热面管壁、汽温有超温现象,应降低机组负荷;经采取上述措施无效时,应降低汽温运行,必要时降低机组负荷。

5 结语

锅炉低氮燃烧器改造后,造成燃烧延迟,火焰中心上移,炉膛出口烟温上升,锅炉的过热汽温、再热汽温上升,过、再热减温水量增加,增加了受热面管壁超温的风险。改造后,燃烧器的型式已确定,因此降低NOX排放量的主要措施是燃烧优化调整。通过正常运行时、加减负荷时、以及异常情况下的汽温调整原则、方法、参数控制范围和注意事项等措施,在满足环保排放要求的前提下要最大程度兼顾锅炉安全性、经济性,通过及时优化运行方式、精细调整确保锅炉受热面不超温,保证锅炉的长期安全稳定运行。

参考文献

[1] 大唐户县第二热电厂1、2号锅炉低氮燃烧器改造后性能试验报告[R].endprint

家电之家©部分网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
文章 管壁 负荷
你该读读这些:一周精选导览
更多内容...

TOP

More