水轮发电机组供应100KW立式双喷枪斜击式水轮发电机组阿里巴巴
李敏
[摘 要]王关电站位于四川省洪雅县柳江镇,装机2台6300kW水轮发电机组,水轮机型号HL160-LJ-100,发电机型号SF6300-8/2600。该机组是原杭州发电设备厂1989年生产的产品,从机组安装发电至今已经有20多年,从机组运行到现在存在以下问题,严重影响机组安全经济运行,急待进行技术攻关和升级改造。
[关键词]立式水轮 :转轮、底环:研究与分析
中图分类号:S212 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)19-0332-02
一、研究项目简介
(一)由于水轮机顶盖水压过高,满负荷时顶盖水压高达0.75MP,一是导致发电机推力负荷增大,氟塑推力瓦运行温度长期在55℃以上(机组原巴氏合金推力瓦瓦温长期严重偏高,夏季满负荷下瓦温近70℃);二是导致水轮机主轴密封负荷加重、磨损加剧,使用寿命大大缩短(每年更换两次)。以上问题严重威胁安全运行,检修周期明显缩短,检修成本显著增加。
(二)水轮机底环与座环结合部位空化严重,底环和座环均有局部穿孔现象;底环与座环配合处间隙过小,只能破坏性拆除底环。
水轮机转轮下冠迷宫环汽蚀、冲刷严重,迷宫环成刀片型,导致水轮机漏水增大,效率下降。
底环结构设计不合理,抗磨板采用48个螺栓固定,螺栓孔处漏水大、冲刷严重;座环立面预留空腔较大,没有采取抗汽蚀措施。
(三)导叶空化磨损严重,导叶轴套、密封圈以及连杆轴套等间隙增大。
(四)发电机推力头与主轴松动,其间隙达0.05mm。运行中出现上导油快速变质变黑,拆机后发现推力镜板松动,绝缘垫磨穿,机组振动很大(上机架垂直0.06mm,水平0.03mm)。
针对王关电站机组工作效率下降、推力头松动、顶盖下压力高、水导瓦温高、水轮机底环严重汽蚀等问题,结合机组大修认真开展技术攻关。
分别完成了转轮密封与减压装置的技术改造,增大了顶盖泄压孔,降低了轴向水推力,将转轮下冠梳齿密封技改为间隔密封,解决了梳齿汽蚀问题;重新设计制作了水轮机底环,新底环在过流面上塞焊了不锈钢抗磨板,取消了坚固螺栓,减少了导叶漏端面水流,在底环的内侧面增加了不锈钢立面,从而在结构上能有效避免空化;同时改进发电机推力头修复工艺,采用特殊焊接和加工工艺,对间隔过大的推力头进行修复,避免了重新加工制作推力头,大大缩短了修复时间、节约了成本;成功将巴氏合金水导瓦技改为氟合塑料筒氏瓦,实施了轴瓦免维,降低了运行温度。
以上技术更新累计节约投资约55.5万,缩短施工工期20-30天。
二、主要研究内容
针对水轮发电机推力头松动、水轮机底环严重磨损、机组效率下降等严重问题,自力更生,充分发扬创新、钻研、敢为人先的精神,结合机组例行大修开展技术攻关,完成了水轮机底环改造、转轮密封及减压装置改造、水导瓦改造等,取得了良好的效果。
(一)转轮密封与减压装置的技术改造
对转轮上冠上的减压孔进行扩孔,经过计算,我们将每个孔直径方向扩大5mm,并在转轮旋转方向上开引水槽,便于顶盖高压水流入尾水。
在转轮与水轮机主轴配合内孔下部封焊了10mm不锈钢板,从而有效避免水轮机大轴端面的空化破坏,这样处理以后水轮机大轴不需要作任何修复处理。
转轮下冠迷宫环间隙改进为间隙密封,增强下环密封的抗磨性能,延长检修周期,提高水轮机工作效率(图1)。
(二)水轮机底环技术改良
原水轮机底环结构很不合理,抗磨板为螺栓固定,漏水量大;与座环配合间隙太小,拆装困难;立面采用空腔结构,汽蚀、磨损非常严重。针对以上问题,我们对底环进行了全面设计和重新制作。新底环在过流面上铺焊了不锈钢抗磨板,在底环的内侧面增加了不锈钢立面,从而在结构上能有效避免空化;同时我们将底环上的导叶下轴套改用现在采用的自润滑钢背轴套;在底环外圆面与座环配合处改为大间隙(设计间隙为1mm)配合,以便于底环的拆除检修(图2)。
(三)发电机推力头修复工艺的改进
由于发电机推力头与主轴之间有间隙0.05mm,推力头很松动,严重影响水轮发电机组的安全稳定运行。
按照一般的方法只能重新制作新的推力头,但是我们采用了推力头补焊、防变形新工艺,决定对原推力头进行补焊、加工修复,用最低的成本和最短的时间完成了旧推力头的修复(图3)。
(四)筒式水导瓦的技改
原机组水导瓦为巴氏合金筒式瓦,运行中水导瓦温较高(高达56℃),且瓦面磨损较为严重,每次检修工作量大,修复周期较长。针对以上问题,我们进行了认真的技术分析和论证,将水导瓦技改为氟合塑料筒氏瓦。
三、应用成果
(一)将水轮机底环进行了程序设计制造,将不锈钢底环上衬面由螺松装配,技改为塞焊,解决了螺松孔气蚀、漏水问题,同时增加了部件整体强度。
如按重新制作底环和座环,重新浇筑混凝土计需要成本约40万元,而本次新作底环共计10万元,故节约成本约30万元。
由于技改了底环,同时将导叶更换为不钢导叶,对导水机构进行了全面的重新装配和调整,大大降低了导叶漏水量,这一点从开启蝶阀旁通阀蜗壳冲水水压充分得以证明。蜗款水压从以前的0.8MP上升至1.2MP(与钢管额定压力一样)。
(二)将水轮机转轮迷宫环间隙改进为间隙密封,增强下冠密封的抗磨性能,延长检修周期,提高水轮机工作效率。预计平均提高水轮机出力约85kW,年平均新增发电量约42万kWH,按下网均价0.48元/kWH测算,年新增20万元收益。
通过对转轮上冠上的减压孔进行扩孔,并在转轮旋转方向上开引水槽,明显降低了水轮机转轮顶盖下压力值,推力瓦温从以前48℃左右下降至39℃左右。
(三)彻底摒弃解决推力头松动只能重新制作新推力头的传统方法,采用了推力头补焊、防变形新工艺,取得显著的经济效益,大大缩短了工期。在原零件基础上修复,费用为2.5万元;如果按照常规方法,推力头只能更换,需要成本8万元,故节约成本约5.5万元。采用修复工艺只需7天时间,采用新制作方案加工时间为30-40天,故此项工作可提前工期23-33天。
(四)将筒式水导巴氏合金瓦技改为氟合塑料瓦,机组运行瓦温只有43℃,较以前降低了13℃,同时也为下次检修帶来了便利:不用刮瓦、挑花,基本实现了免检修。
从2013年3月起,技术改造后的水轮发电机组运行工况非常好,安全达到了预期效果和目的,大大提高了水轮发电机组的运行安全性、可靠性、经济性。