开启深部探测新篇章 松辽盆地科学钻探工程现场考察活动成功举办
[摘 要]近年来深层是吉林油田勘探的主战场,从已完钻井的实钻情况可知:登娄库组下部至火石岭组地层岩性主要以硬质泥岩、大段砾岩及砂砾岩为主,钻井速度慢、钻井周期长。为实现优快钻井,通过开展井身结构优化技术、钻头系列优选、钻井方式优选及提速工具试验等技术攻关,初步形成了深部坚硬地层钻井提速配套技术。
[关键词]井身结构优化;钻头优选;提速工具
中图分类号:TE242 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)19-0023-01
1 基本情况
松南深层主要目的层一般为营城组、沙河子组、火石岭组。登娄库组下部至火石岭组地层岩性主要以硬质泥岩、大段砾岩及砂砾岩为主,可钻性差、研磨性强,且岩性变化快,钻头序列不匹配。三开所使用钻头与下部地层不完全适应,单只钻头进尺少,机械钻速低,频繁起下钻,三开钻井周期占全井钻井周期一半以上,亟需解决该地区下部地层钻井提速问题。
2 深部地层提速技术研究情况
2.1 井身结构优化工作
长深37井是松辽盆地南部长岭断陷的一口风险探井,设计井深5800m,目的层为登娄库组、营城组、沙河子组,钻遇沙河子组连续300m无显示完钻。原设计要求技套4000米,封固登娄库组上部,由于现场钻井过程中井深钻至3500米以后钻井速度变慢,单只钻头进尺少,导致频繁起下钻,延长了钻井工期。项目组及时讨论研究,在保证施工安全前提下技套下深提至37900米,缩短210米。
通参1井是通化盆地三棵榆树凹陷一口参数井,设计井深3500m,本井是通化盆地的第一口参数井,没有相关的钻井资料证实有毒有害气体,盆地内亨通山组煤系地层发育,可能存在煤层气。原设计要求技套下至2200米,封固鹰咀砬子组以上地层,三开近平衡钻井。本井311mm钻头钻至林子头组钻井速度变慢,机械钻速0.5-08m/h左右,单只钻头进尺30-50m左右。通过项目组技术攻关,在保证施工安全前提下,技套提至1770米,缩短了400以上。
2.2 大井眼提速理论研究工作
合理优化大井眼排量,使钻头获得最大比水功率是提速的一种重要手段。通过比水功率与钻速关系(Psn=9.72*10-2Vpen0.31)可知,比水功率越大钻速越快,反之钻速越快所需比水功率越大。311mm井眼返速一般推荐为0.6-0.8m/s,在保证井底处于净化完善区前提下,通过返速反推最优排量。
以长深37井井深3420m为例:钻头水眼当量直径33.6mm,密度1.30g/cm3,n值0.54,k值0.84。通过理论计算,结合现场机泵条件,311mm井眼的最优排量为60.2 L/s。长深37井与长深平10井311mm大井眼不同施工排量对比分析,长深平10井采用67L/s排量钻进,平均钻速比长深37井提高1.1倍。
2.3 优选个性化钻头
2.3.1 长深37井优选应用高效钻头,提高了机械钻速。
长深37井优选应用高效钻头,提高了机械钻速,长岭深层泉一段以下地层岩性主要以砂砾岩、凝灰岩、安山岩等岩性为主,可钻性差。通过总结分析,长深37井钻进过程中,泉头组优选了易斯达PDC钻头、登娄库组优选复合体钻头提速。三开井段目前应用20只钻头,3只PDC、 1只孕镶PDC、13只牙轮、3只复合钻头,其中优选试验的江汉KPM1624ART复合钻头配合直螺杆应用效果明显,与本井常规钻头相比,单只钻头进尺由53.4m提高至107.3m,提高了101%,平均钻速由0.98m/h提高至1.36m/h,提高了38.8%。所用的江汉KPM1624ART复合钻头配合直螺杆提速,与邻井相比,在平均单只钻头进尺相同前提下,平均机械钻速由1.13m/h提高至1.36m/h,提高了20.4%。
2.3.2 通参1井三开应用牙轮钻头配合螺杆钻进,提速效果显著
通参1井三开应用牙轮钻头配合螺杆钻进,三开鹰咀砬子组-果松组地层岩性主要以凝灰岩、流纹岩、火山角砾岩为主,地层坚硬,含石英及长石,应用637牙轮钻头配合螺杆钻进,提速效果明显,与邻区柳参1井相比,单只钻头进尺由71.8m提高至95.7m,提高了33.2%;平均鉆速由1.24m/h提高至2.2m/h ,提高了77.4%。
2.4 优选钻井提速工具
针对下部地层坚硬、可钻性差、研磨性强的特点,开展了钻井提速工具优选工作,通过与提速工具厂家多次交流及技术研究,形成了提速技术方案。
2.4.1 长深37井提速技术方案
①针对下部地层岩性,优选应用个性化设计的5刀翼、11mm复合片的武汉易斯达PDC钻头,型号EM1115DQ9,钻井参数由32l/s提高至38l/s。
②如优选的易斯达PDC钻头应用效果不理想,则采用PDC-牙轮复合钻头进行提速,复合钻头结合了牙轮和PDC特点的新型钻头,能同时发挥两种钻头的功效优势,即PDC钻头优越的剪切破岩机理及牙轮钻头的冲击破碎机理,该类型钻头在大庆地区深层火成岩区块有过成功应用,与常规钻头相比,平均机械钻速提高1倍左右。
③在钻进过程中如遇到研磨性强地层采用振动马达提速、如遇高石英含量地层则采用涡轮工具+孕镶PDC钻头(孕镶金刚石钻头)提速,即提高机械钻速,又能大幅提高单趟钻的工作时间,从而达到了钻井提速的目的。
2.4.2 通参1井提速技术方案
①由于下部地层含砾石,先采用常规牙轮钻头配合直螺杆提速方案,如效果不好则考虑其他提速技术方案。
②如钻遇石英含量高,采用涡轮工具+孕镶金刚石钻头方案,实现在保证提速的情况下大幅提高单趟钻的工作时间,从而进一步达到了钻井提速的目的。
③在钻进过程中如不含石英或含量不高、研磨性相对不强地层可将涡轮工具+孕镶钻头方案替换振动马达+抗冲击PDC钻头方案,实现钻井提速。
3 结论
(1)优选复合钻头具有牙轮和PDC钻头的双重特点,可在砂砾岩、凝灰岩、安山岩等可钻性差的地层应用,提速效果明显,在长深37井三开登娄库组配合直螺杆提速取得了较好的效果。该技术如果在松南深层火成岩地层使用,能创造较好的经济技术指标。
(2)个性化适应性钻头具有较强的针对性,通过分析研究地层岩性特点,寻找各类地层的破岩途径,并从钻头类型及结构上进行改进,能取得较好的提速效果,在通参1井现场进行试验,并取得了突破,为钻井提速提供研究方向。
(3)涡轮加孕镶金刚石钻头提速工具针对高温、高硬、高研磨地层具有较强的适应性,其井下作业时间超长、机械钻速更快、适应恶劣环境能力超强。结合先期镇深1井的现场实验和长深37井等松南深层坚硬地层特点,形成了涡轮钻具加孕镶金刚石提速技术方案。因此该技术如能在松南深层火成岩地层使用,必将取得良好的技术指标,创造可观的经济效益。
作者简介
周蓉,女,1983年出生,2006年毕业于成都理工大学石油工程专业,现从事钻井工程钻井设计工作,工程师。