扩孔组合钻头牙轮掉落事故处理

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2023年06月07日 03:13

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陈向伟

[摘 要]2002年我队403钻机在宣东勘探区进行煤矿瓦斯排放井施工,当扩孔至井深774米处时,突然出现异常,钻机跳动猛然加剧,当钻具提出井口后,发现组合式牙轮钻头的Φ311mm导向三牙轮钻头以及外部的三个扩孔牙轮掌,均已掉落,之后分别采用了“套、抓”等几种处理事故措施,但是套铣筒和抓筒下入到事故钻头的附近时,无法进行套铣和抓取,最后采用锅底式孕镶金刚石磨鞋成功的将事故进行了处理。

[关键词]扩孔;三个牙轮掌掉落;锅底式孕镶金刚石磨鞋;磨铣

中图分类号:P634.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)21-0014-01

序言:对于高瓦斯矿井而言,生产中的最大安全隐患就是瓦斯事故。由于瓦斯事故的危害极大,所以煤矿生产前需要对瓦斯进行抽放。通过瓦斯的抽放,可降低矿井中瓦斯涌出量和回采空间中的瓦斯体积分数,从而达到矿井安全生产的目的。同时,瓦斯又是一种优质燃料,具有开发利用价值。

煤矿瓦斯抽放井的钻探施工工程,需从地面向下施工至数百米深的采煤巷道附近的靶点,它具有孔径大、深度大、成井要求垂直度高的特点,稍有偏差就会失败,所以施工中难度很大。

钻井概况:

2002年11月,我队403钻机在宣东勘探区进行煤矿瓦斯排放井施工,该井设计井深803米,孔径Φ508mm,下入Φ406mm无缝钢管固井。钻具结构为:四方主动钻杆——Φ89mm钻杆——Φ121mm钻铤——Φ137mm钻铤——Φ159mm钻铤——Φ508mm组合式牙轮镶齿钻头。组合钻头构成:位于钻头中下部的Φ311mm导向三牙轮钻头,Φ508mm四牙轮扩孔钻头。地层从上到下为:冲积层,玄武岩、砂质泥岩、细砂岩、中砂岩、砂纸泥岩互层,煤系地层,煤层,灰岩层,岩石硬度可达4-5级,可钻性为6—7级,为中硬岩。本井严格要求控制井斜,每30m需测斜一次,全井最大井斜<1°,全角变化率每30m≤1.25°,井径扩大率≤20%。

施工设备:GZ-2600型钻机,27mA钻塔,TBW1200/7B型泥浆泵,JSN-1型泥浆净化机。

事故原因:

当扩孔至井深774米处时,突然出现异常,钻机跳动猛然加剧,主动钻杆上部的大水便,震动十分严重,当班人员立即关闭离合器,进行提钻察看原因,当钻具提出井口后,发现组合式牙轮钻头的Φ311mm导向三牙轮钻头以及外部的三个扩孔牙轮掌,均已掉落,发现此情况后,经过分析认为,发生事故的原因为地层较硬,增大了扩孔钻头的扭矩,使钻头受力增大;组合式牙轮钻头其焊接强度不够,在大扭矩的作用下发生了钻头体断裂。

事故处理过程:

事故发生后,经过细致的分析孔内情况,判断三牙轮已掉落至孔底,在处理事故前,首先对泥浆的性能进行了调整,泥浆材料选用了钠土、中粘CMC、广谱护壁剂、聚丙烯晴钠盐,在配制泥浆前,钠土进行预水化浸泡处理,并充分搅拌,泥浆配置好后,进行循环,打开泥浆净化设备,以减少泥浆的固相含量,指标:粘度18~27S;pH值7~9;比重1.10~1.25;失水量10—20L/30min;含砂<3%,以防止由于孔内不稳定,造成掉块或是岩粉沉淀,增加处理事故的难度。

所以决定首先采用正丝Φ73mm公锥打捞事故钻头,但锥子接触到事故头后,无法进行上扣,锥不住掉落的钻头。之后分别采用了“套、抓”等几种处理事故措施,但是套铣筒和抓筒下入到事故钻头的附近时,无法进行套铣和抓取,经过分析认为是由于组合式牙轮钻头的Φ311mm导向三牙轮钻头以及外部的三个扩孔牙轮掌在掉落的过程中,相互作用相互挤压,由于地层较硬,挤压力也会增大。所以在采用“套、抓”等事故处理措施时,才会达不到效果。同时“套铣筒、抓筒”等处理事故的手段由于受到井径的限制,也发挥不了作用。

当时,我队是第一次承揽煤矿瓦抽放井钻井工程,井队第一次使用组合式牙轮钻头,在发生钻头掉落的事故后,对该类型的事故毫无处理的经验,最后在有关部门的指导下,结合本井的特点,决定采用锅底式孕镶金刚石磨鞋进行处理。

它的原理是金刚石的硬度较合金硬,耐磨度也较高,下入孔底后,利用此特点,可以削磨事故钻头,经过多方的联系,我们购买了此磨鞋。磨鞋被下入到孔底,在磨铣的过程中,出现了钻机严重跳动的现象,此时及时的调整了钻进参数,根据钻进情况采用了小钻压、低转速、小泵量,同时根据钻进时的情况,不断的进行调整,力图使磨鞋压住事故牙轮进行磨铣,同时不要经常开关离合器,而且手要握紧离合器,在磨铣的过程中,还要注意泥浆中的上返固相,若固相为铁屑说明磨铣正常,若为岩粉,则要细致分析,防止出现新眼。磨铣了3天后发现钻机不再跳动,同时转动平稳,上返的固相当中,开始出现岩粉,经过以上结果显示,孔内已干净,三牙轮掉落的事故被成功的处理,之后恢复了正常扩孔钻进。

结语与建议

此次事故经过4天的处理,恢复了施工,但也给了我们以启示。

1)要加强安全生产意识教育、技术能力的培养。

2)在钻探施工中,做好预防推演,我们就可以避免事故的发生。

3)在新工程下达之后,要认真阅读施工设计,了解区域地质概况,认真分析,细化施工方案。

4)对人员、管材、泥浆的使用,设备的选择、保养,进行系统的管理科学的规划。

5)当班长发现孔内不正常返水或出现异常情况时,应及时的与机长沟通,采取科学的应急处理方法,或先提出钻具。

发生孔内事故后,钻探技术人员要亲临现场,商讨处理方案,必要时分班跟踪。必须弄清并详细记录事故发生的孔深,机上余尺、事故头的位置,钻具的规格、类型、数量以及孔内情况等。

处理孔内事故时,必须严格遵守操作规程,各岗位必须按人员的技术熟练程度明确分工,密切配合,以防止二次事故发生。

现在一台钻机上大部分是临时工,而且较大部分是短期的临时工,只有少部分较为稳定,为此应加强对较为稳定的钻工进行安全生产技术培训,了解、熟悉、掌握基本的操作规程和安全生产规范。机长、班长要加强现场的指导和技术讲解,提高全钻机人员的安全生产素质,减少各类事故的发生。

6)防微杜渐,注重鉆探施工技术上的细节因素,将隐患消灭在萌芽状态中,我们的施工就是安全的高效的。

7)规章条例,时刻牢记于脑。始终坚持安全施工,对可能出现的事故及时采取必要的预防措施。

8)经验固然重要,学习不可减少。集思广益,借鉴石油钻探先进技术方法,解决处理实际施工中遇到的技术难题。

参考文献

[1] 陈庭根.钻井工程理论与技术.北京:石油大学出版社,2000.

[2] 肖义昭.钻井技术北京:石油工业出版社,1991.

[3] 郭绍升.钻探手册.武汉:中国地质大学出版社,1993.

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